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北京永兴旺盛清洗有限责任公司
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锅炉防腐阻垢剂:城镇供热协会供热系统节能技术措施应用1、“20条”中**条指出“采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况”。对于分层燃烧装置从问世以来已有十四年的发展历程。从单辊式发展到三辊式,煤层从开始简单的大、中、小三层分布到**的无数层,甚至于可以做到波峰波谷式,更有利于燃煤的充分燃烧。根据这些年来走访热力单位从6t~40t链条炉安装分层燃烧后使用效果各不相同。
a、煤粒径相差很大时(直径2mm~30mm)锅炉负荷小时燃烧还充足。底层的煤块可以烧完,当增大负荷煤层加厚,炉排速度提高底层大一点的块煤就燃烧不完全,含碳量达12~20%以上。改动了一下筛分器使底层的块煤中掺有一定的细末,燃烧过程中细末很快燃烧带动煤块与之一并燃烧效果就好多了。
b、按“20条”措施,没有空气预热器的锅炉,不宜安装分层给煤装置,但现在好多6t、10t、15t的锅炉都没有空气预热器。安装分层燃烧后要达到节煤目的需做以下几项工作。(1)、将主风道由一侧进风改为两侧;(2)、鼓风机吸入口设置在房间内提高送风温度;(3)、风箱内设置布风板。
c、煤中掺水比例要根据煤种不同选择一个合适的比例。如内蒙林西一家热力公司实用三种煤混合后燃烧。掺水比例达到15%左右,而且煤水结合充分。班与班之间配合闷煤时间达10个小时以上。燃烧效果相当好。
2、“20条”第四条指出,中小型锅炉采用煤渣混烧,减少煤渣含碳量。煤与炉渣混烧是一种投入少,效果好的节煤措施。煤与炉渣的比例约为4:1,充分混合后入炉燃烧,煤中掺入颗粒较大的渣,减少通风阻力使送风均匀,透气性好,从而提高了燃烧的稳定性,使炉渣含碳量显著下降,此种措施在内蒙天山一热力公司;宁夏银川一热力公司使用效果都比较明显,这两个单位燃煤低位发热值可达5500大卡以上,但挥发份较低20%左右,而且容易结焦。大负荷时温度上不去,后来在上煤时按比例掺入了筛过的炉渣(其中也有没烧透的煤块)又将掺水比例进行了调整。10t炉的炉膛温度提高了80~100℃,灰渣含碳量也下降了。
3、“20条”第六条指出,“保证锅炉受热面的清洁,防止锅炉结垢”。水垢的热阻是钢板的40倍,
灰垢的热阻是钢板的400倍。由于锅炉内水处理不好使得内部结垢,严重影响锅炉的出力。宁夏固原一台10t锅炉供8万m2,由于锅炉多年没有清洗热效率非常的低,虽然供暖面积不大,但供热温度始终提不起来,**供水温度55℃,而且每提高1℃需要两个小时,每班(8小时)煤耗14吨左右。而林西一家供暖单位一台10t锅炉供12万m2效果很好,煤耗全年32.5kg/m2·年,在炉水方面使用YZ-101、YZ-201型防腐阻垢剂效果十分明显。一台两吨热水锅炉使用三年后打开检查只有轻微结垢现象,而且手一擦就掉了;为了防止炉膛内燃烧结焦目前普遍采用的还是向炉内定期投放LCZ型除渣剂。高温结焦以硫酸钠为主,伴有其他多种硫酸盐如:钙、镁、铝、镍、钾等,它们相互粘结成为一体,其中特别是硫酸钙起粘结剂作用,使结渣变得密实而坚硬。LCZ除渣剂中之碱金属-氯化物可与之发生复分解反应: